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液壓分配閥常見故障及排除方法
2024-02-01
一 、主控閥漏油
▊原因1:主控閥密封圈安裝不到位,或者長時間使用造成的老化損壞導(dǎo)致漏油。
解決:更換新的
密封件
。
▊原因2:油路壓力異常升高,超過密封圈的承受壓力造成漏油。
解決:檢查并降低到正常壓力值,并更換
密封件
。
二、主控閥閥桿不靈活
▊原因1:閥桿內(nèi)被異物(鐵屑,雜質(zhì)等)卡進,導(dǎo)致閥桿滑動不靈活。
解決:維修處理或者更換閥桿。
▊原因2:液壓油溫異常過高,造成閥桿與閥體之間的油膜消失,導(dǎo)致閥桿不靈活。
解決:使液壓油溫降低到正常溫度水平,如清理散熱器,檢查回油單向閥等。
▊原因3:液壓油變質(zhì),導(dǎo)致閥桿潤滑不正常。
解決:更換新的復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)的液壓油,并且更換液壓油濾芯。
▊原因4:閥桿彈簧斷裂或者損壞。
解決:檢查維修彈簧或者更換閥桿。
三、油缸自落
主控閥閥桿在中位時,油缸無法保持住,出現(xiàn)油缸自落現(xiàn)象。
▊原因1:首先確認(rèn)是否因為油缸油封問題導(dǎo)致的自落現(xiàn)象。
解決:如果是油缸導(dǎo)致的自落,應(yīng)拆卸修理或者更換。
▊原因2:閥桿與閥體之間的間隙過大,從閥桿處漏油太多導(dǎo)致。
解決:更換閥桿或者閥塊總成。
▊原因3:閥桿沒有完全回到中間位置。
解決:檢查維修閥桿是否有異物,或者彈簧斷裂導(dǎo)致。
▊原因4:動作保持閥磨損或者卡死導(dǎo)致油缸自落。
解決:維修或者更換保持閥。
四、S管閥不擺動,可能原因
分配閥點動按鈕故障或者接線脫落。
電液換向閥的先導(dǎo)閥芯卡死或者電磁鐵線圈燒壞。
分配閥被異物卡住。
先導(dǎo)
溢流閥
故障使換向壓力不夠。
恒壓泵故障,使換向壓力達(dá)不到要求。
混凝土料差,停機時間又長,換向阻力大,擺不動。
管軸承磨損嚴(yán)重,換向阻力大。
高層泵送時,水平管路太短。
五、S管閥擺動無力,可能原因
蓄能器
內(nèi)壓力不足或皮囊破損。重新充氣使氮氣壓力達(dá)8.5 MPa, 或更換新的
蓄能器
皮囊再充氮氣到8.5 MPa。
卸荷開關(guān)未關(guān)閉。
擺動油缸漏油。
先導(dǎo)溢流閥閥芯嚴(yán)重磨損,使換向壓力低于15 MPa。
電液換向閥電磁鐵故障或主閥芯彈簧斷裂,使主閥芯運行不能到位:電液換向閥主閥芯磨損,產(chǎn)生內(nèi)泄。
六、S管閥擺動不到位,可能原因
擺動油缸尼龍軸承座變形或厚薄不一致。在擺動油缸尼龍軸承下面加調(diào)調(diào)整墊片。
混凝土凝固;混凝土顆粒過大不符合泵送要求;或液壓油油壓不足。
管小端防塵圈變形或軸承磨損過度,間隙大。檢查拆換。
附:
川崎
液壓分配閥分解圖
(圖文來源于網(wǎng)絡(luò),有侵權(quán)請聯(lián)系刪除)
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